《从结垢到停机丨某电厂因凝汽器堵塞损失800万》
文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2025-08-15 14:18:00
事故概述
2023年冬季供暖季,华北某2×350MW热电厂因凝汽器严重结垢导致:
-
非计划停机:72小时
-
直接经济损失:846万元(含电量损失+抢修费用)
-
影响供热面积:190万㎡(涉及3.2万户居民)
一、事故发展时间线
时间节点 | 关键参数变化 | 处置措施 | 失误点分析 |
---|---|---|---|
11月15日 | 真空度下降至-89kPa | 加大循环水量 | 未做垢样检测 |
11月22日 | 端差升至12℃(设计7℃) | 反冲洗2次 | 未调整阻垢剂配方 |
12月5日 | 第3组管束压差达65kPa | 降负荷运行 | 未启动备用凝汽器 |
12月11日 | 真空跌破-84kPa红线 | 紧急停机 | 延误36小时决策 |
二、事故根本原因
1. 结垢类型分析
垢样成分 | 占比 | 来源 | 危害特性 |
---|---|---|---|
硅酸钙 | 58% | 循环水硅含量超标 | 导热系数仅0.08W/m·K |
磷酸锌 | 23% | 缓蚀剂分解产物 | 致密难溶 |
微生物粘泥 | 19% | 杀菌剂投加不足 | 加速垢下腐蚀 |
2. 管理缺陷溯源
-
水质控制失效:
未监测SiO浓度(实测182mg/L,超国标3倍)
未安装除垢设备 -
预警响应滞后:
真空度下降5kPa未触发报警(阈值设置不合理)
未执行DL/T 300-2011规定的月度效能评估
三、事故处理过程
1. 紧急抢修措施
-
高压水射流清洗(压力120MPa)
→ 清除垢层1.3mm,耗时28小时 -
更换腐蚀管束(316L不锈钢→钛管)
→ 更换率35%,费用237万元
2. 恢复运行数据对比
参数 | 事故前 | 抢修后 | 设计值 |
---|---|---|---|
真空度 | -84kPa | -92kPa | -95kPa |
机组煤耗 | 318g/kWh | 295g/kWh | 290g/kWh |
循环水温升 | 9.2℃ | 6.8℃ | 6.5℃ |
四、系统性整改方案
1. 硬件升级
-
在线监测系统:
硅酸根分析仪(0-200mg/L,精度±2%)
管束压差实时监测(每10分钟刷新) -
备用系统改造:
双凝汽器并联设计(可50%负荷切换清洗)
2. 管理优化
新规1:三级预警机制 - 黄色预警(端差>8℃):24小时内水质全分析 - 橙色预警(真空度<-90kPa):48小时限期处理 - 红色预警(压差>50kPa):立即降负荷 新规2:除垢管理 - 安装除垢设备 - 建立除垢效果评价数据库
五、行业警示
1mm硅酸盐垢=煤耗增加2.1g/kWh(按350MW机组测算,年损失超200万)
凝汽器结垢发展规律:
第1年:效率下降5-8% → 往往被忽视
第2年:真空恶化加速 → 需频繁清洗
第3年:管束穿孔风险 → 被迫更换设备
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