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《从结垢到停机丨某电厂因凝汽器堵塞损失800万》

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2025-08-15 14:18:00

 

事故概述

2023年冬季供暖季,华北某2×350MW热电厂因凝汽器严重结垢导致:

  • 非计划停机:72小时

  • 直接经济损失:846万元(含电量损失+抢修费用)

  • 影响供热面积:190万㎡(涉及3.2万户居民)


一、事故发展时间线

时间节点 关键参数变化 处置措施 失误点分析
11月15日 真空度下降至-89kPa 加大循环水量 未做垢样检测
11月22日 端差升至12℃(设计7℃) 反冲洗2次 未调整阻垢剂配方
12月5日 第3组管束压差达65kPa 降负荷运行 未启动备用凝汽器
12月11日 真空跌破-84kPa红线 紧急停机 延误36小时决策

二、事故根本原因

1. 结垢类型分析

垢样成分 占比 来源 危害特性
硅酸钙 58% 循环水硅含量超标 导热系数仅0.08W/m·K
磷酸锌 23% 缓蚀剂分解产物 致密难溶
微生物粘泥 19% 杀菌剂投加不足 加速垢下腐蚀

 

2. 管理缺陷溯源

  • 水质控制失效
     未监测SiO浓度(实测182mg/L,超国标3倍)
    未安装除垢设备

  • 预警响应滞后
    真空度下降5kPa未触发报警(阈值设置不合理)
    未执行DL/T 300-2011规定的月度效能评估


三、事故处理过程

1. 紧急抢修措施

  • 高压水射流清洗(压力120MPa)
    → 清除垢层1.3mm,耗时28小时

  • 更换腐蚀管束(316L不锈钢→钛管)
    → 更换率35%,费用237万元

2. 恢复运行数据对比

参数 事故前 抢修后 设计值
真空度 -84kPa -92kPa -95kPa
机组煤耗 318g/kWh 295g/kWh 290g/kWh
循环水温升 9.2℃ 6.8℃ 6.5℃

四、系统性整改方案

1. 硬件升级

  • 在线监测系统
     硅酸根分析仪(0-200mg/L,精度±2%)
    管束压差实时监测(每10分钟刷新)

  • 备用系统改造
     双凝汽器并联设计(可50%负荷切换清洗)

2. 管理优化

 
新规1:三级预警机制
  - 黄色预警(端差>8℃):24小时内水质全分析
  - 橙色预警(真空度<-90kPa):48小时限期处理
  - 红色预警(压差>50kPa):立即降负荷

新规2:除垢管理
  - 安装除垢设备
  - 建立除垢效果评价数据库

 


五、行业警示

1mm硅酸盐垢=煤耗增加2.1g/kWh(按350MW机组测算,年损失超200万)
 凝汽器结垢发展规律
第1年:效率下降5-8% → 往往被忽视
第2年:真空恶化加速 → 需频繁清洗
第3年:管束穿孔风险 → 被迫更换设备

 

 

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